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电压扰动对恒速自动配料秤的影响及解决措施氩弧焊丝

文章来源:水产农业网  |  2022-07-05

电压扰动对恒速自动配料秤的影响及解决措施

电压扰动对恒速自动配料秤的影响及解决措施 2011: 1 引言 微机恒速自动配料秤和普通仪表恒速自动配料秤,在使用中基本都存在受电网电压扰动而产生的计量误差,影响系统精度。在水泥生产配料环节中,恒速自动配料秤使用较为广泛,而配料要求精度高,准确可靠,所以这种计量误差更不容忽视。我们对所用的无锡计算机厂生产的DCM-1型普通仪表恒速配料秤和DCM-3型微机恒速自动配料秤,进行误差分析并采取了解决措施。现以DCM-3型秤(台时产量18t/h)为例进行分析。 2 误差分析 DCM-3型秤有关铭牌数据如下: 电机:P=0.75kW-4极;n额=1410r/min;摆线针轮减速机比:i1=43;传动棘轮齿数比:i2=1;皮带主滚筒直径:d=0.16m;皮带厚度:H=0.01m :输料皮带线速度:V=0.32m/s;传感器额定载荷:P=10kg;额定流量显示:G=5kg/s 闭环控制方框图 该秤的闭环控制方框图简化如左: 其中Vg是给定流量; Vf是反馈量; Kf是反馈网络传递系数。显然,秤体电机转速量n未引入自控系统,因而对于皮带速度来说是一个非控制量。电机转速与电机定子供电电压函数关系式如下: S n = n1 [1- ——————> (1) (U/U 额)2 式中:n——瞬时电压下电机转子转速; n1——电机同步转速; S——瞬时电压下电机转差率; U——电网瞬时电压; U额——电机定子额定电压,一般为 380V。 由上式可见:电机瞬时转速n与电网瞬时电压U成函数关系,且当电压在-10%~+10%变化时,满载下转速在-3%~-0.5%和 0.5%~3%两个区间内变动,转速随电压升降而增减,导致输料皮带线速度变化,使恒速自动配料秤不能真正恒速,下面来分析这种速度变化带来的计量误差。 秤体处于正常自动控制时,给料量一般为额定量的80%,传感器此时负荷:Pi=10×80%=8(kg);瞬时流量显示:Gi=5×80%=4(kg/s)。输送皮带在电网电压波动时瞬时速度为Vi,当U≠U额,V≠0.32m/s,皮带速度变化导致料面厚度变化,使Pi≠8kg。根据自控原理,为维持传感器原来的压力,PID电路调节电磁振动给料器振幅,使料面恢复原来的厚度,使传感器受力仍为78.4N(8kg)。结果由皮带速度变化△V得到皮带输料变化量△Q。 在秤体正常自动给料状态下,可认为皮带长度为 0.32m段料面的物料量Gi=4kg(与流量显示值相同);同时料面厚度近似认为均匀, 则每米皮带上物料量W=Gi/V=4/0.32= 12.5(kg/m)。由此可计算物料在1s内变化量△Qi。 正常自控时若U=U额,1s内秤体皮带输送量 Q1=W·V=12.5×0.32=4(kg); 若U≠U额,1s内秤体皮带输送量: Q2=W·(V十△V)= W· V + W·△V; △Qi=Q2—Q1=W·△V 计量误差设为δ%,则 △Qi δ%=————×100% Q1   △V = ——— ×100% V △nπ(d+2H) = ———————— ×100% 0.32×60·i1i2   当转速变化0.5%时, 1410×0.005π(0.16+2×0.01) δ%=——————————————×100% ≈ 0.5% 0.32×60×43×1 当转速变化0.3%时,   1410×0.03π(0.16+2×0.01) δ%=——————————————×100% ≈ 3% 0.32×60×43×1 电压变化范围:△U=380×10%=38(V) 下限:U下=380-38=342(V) 上限:U上=380+38=418(V) 当电网电压在342~380V范围波动时,秤体给料误差在-3%~-0.5%之间取值,负值表示物料减少了;当电网电压在380~418V范围波动时,秤体给料误差在0.5%~3%之间取值,物料增加了。秤体本身精度误差仅1%,所 以电压波动对水泥配料具有不可忽视的影响。 3 解决措施 (1)加装三相交流调压设备,手动或自动调节秤体电机定子供电电压,使其保持380V不变,以维持皮带速度恒定。 (2)根据三相交流电压表示值,计算△U/380×100%值;将给定流量按此百分比调整,若是负值,则 调大,反之调小;几次试调并对照化验室结果,可以得到经验数据,以减小误差。

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